Jangan teragak -agak untuk menghubungi apabila anda memerlukan kami!
2025.06.06
Berita Industri
1. Penambahbaikan dimensi ketepatan
Pemprosesan tunggal-spindle tradisional aci panjang memerlukan pelbagai penjepit, dan kesilapan kedudukan berulang membawa kepada sisihan sepadan (secara amnya> 0.05mm). The Pusat Pusingan Horizontal Dual-Spindle Automatik Menggunakan teknologi dok automatik untuk mencapai pemindahan bahan kerja yang lancar di antara kedua -dua gelendong, tanpa campur tangan manual sepanjang proses, dan kesilapan sepadan boleh dikawal dalam ± 0.003mm.
Pemotongan pengumpulan haba semasa pemprosesan aci panjang menyebabkan ubah bentuk. Spindle dwi mengamalkan teknologi pengimbangan daya simetri: spindle depan dan belakang serentak memohon daya pemotongan terbalik untuk mengimbangi tekanan unilateral, mengurangkan ubah bentuk sebanyak 60%.
2. Proses pengeluaran yang lebih cekap
Selepas gelendong depan melengkapkan perubahan kasar, bahan kerja secara automatik dipindahkan ke gelendong belakang untuk beralih halus, menghapuskan pautan pemindahan-pemindahan-pemindahan. Sebagai contoh, dalam pemprosesan gelendong kuasa angin 2 meter panjang, penggunaan masa setiap sekeping dikurangkan dari 8 jam hingga 2.5 jam.
Turret berganda bekerja bersama -sama: Apabila gelendong depan menghidupkan bulatan luar, gelendong belakang adalah penggerudian/mengetuk serentak untuk mencapai pemprosesan kompaun dan penggilingan. Motor servo penguasa linear (resolusi 0.1μm) digunakan untuk mengimbangi sisihan kedudukan dalam masa nyata, dan ketepatan kedudukan berulang docking mencapai ± 0.002mm. Struktur gelendong dapat mencapai dokumentasi kerja yang lancar di antara kedua -dua gelendong, mengurangkan bilangan masa pengapit, dan meningkatkan kecekapan pemprosesan. Spindle mempunyai prestasi yang stabil dan kelajuan tinggi, yang sesuai untuk pemprosesan ketepatan pelbagai bahan.
3. Pengoptimuman kos
| kos | Kelebihan penyelesaian gelendong ganda | Pengesahan data |
| Kos buruh | Satu orang mengendalikan dua gelendong, mengurangkan keperluan tenaga kerja sebanyak separuh | Kilang bahagian elektronik menjimatkan 120,000 yuan sebulan |
| Kos perlawanan | Hilangkan perkakas penjepit sekunder | Pelaburan dalam lekapan barisan pengeluaran telah dikurangkan sebanyak 60% |
| Kos tenaga | Pemprosesan berpusat memendekkan masa operasi peralatan | Penggunaan elektrik tahunan dikurangkan sebanyak 250,000 kWh |
| Kehilangan sekerap | Peningkatan ketepatan dan kadar kerja semula yang lebih baik | Kadar sekerap bahagian kereta telah meningkat dari 8% hingga 2%. |
Jangan teragak -agak untuk menghubungi apabila anda memerlukan kami!